近年來,數(shù)字化戰(zhàn)略對油氣行業(yè)發(fā)展助力巨大。大慶油田不斷加快信息化步伐,在數(shù)字化、智能化發(fā)展方面不斷創(chuàng)新,在基礎設施建設、數(shù)據建設、應用系統(tǒng)建設中取得了重要進展。
日前,記者走進大慶油田第三采油廠第二油礦采油201工區(qū),了解油氣生產物聯(lián)網系統(tǒng)在這里的應用情況。
采油井實現(xiàn)數(shù)據自動采集
“過去是員工按周期在現(xiàn)場錄取數(shù)據,時效性低?,F(xiàn)在坐在這里,生產的各種數(shù)據盡收眼底,可實時監(jiān)控生產現(xiàn)場,數(shù)據上傳、報表生成……鼠標一點就可以實現(xiàn)。”4月19日,在大慶油田第三采油廠第二油礦采油201工區(qū)生產監(jiān)控中心,工區(qū)長上官慶輝向記者演示了數(shù)字化系統(tǒng)的各項功能。
走進采油201工區(qū),整潔的生產監(jiān)控中心內,身著紅色工服的值班員目不轉睛地注視著電腦屏幕,不時輕點鼠標,仔細地觀察著每一個數(shù)據的變化。從電腦屏幕上能清晰看到操作系統(tǒng)的各個模塊,點開“參數(shù)匯總”一項,每口油井的油壓、套壓、回油溫度等21項實時參數(shù)一目了然。
“綠色代表通訊和實時回傳正常。如果顯示紅色,就表示通訊暫時中斷了?!鄙瞎賾c輝指著一口抽油機井的單井監(jiān)控頁面對記者說,從回傳的數(shù)據可以非常直觀地了解到油井的運行狀態(tài),一旦出現(xiàn)異常,可以馬上派人前往檢查排除故障。
據介紹,工區(qū)生產監(jiān)控中心使用的是油氣生產物聯(lián)網系統(tǒng),簡稱A11系統(tǒng)。采油201工區(qū)數(shù)字化于2016年建設完成,主要負責430口油水井、12座計量間、3座注入站、1座轉油站日常生產運行工作。
上官慶輝告訴記者,油氣生產物聯(lián)網系統(tǒng)與油氣水井生產數(shù)據管理系統(tǒng)、采油與地面工程運行管理系統(tǒng)數(shù)據庫對接,將原來每天15項6450多條數(shù)據的人工采集、填報轉變?yōu)樽詣硬杉?、一鍵上傳,徹底取消了紙質報表,實現(xiàn)了生產日報表的自動生成,方便了技術人員快速準確掌握單井生產數(shù)據,降低了一線員工的勞動強度,提高了工作效率。
據了解,第三采油廠位于大慶油田薩北開發(fā)區(qū),作為開發(fā)55年的老區(qū)采油廠,面對開發(fā)成本持續(xù)攀升的壓力。第三采油廠在采油201工區(qū)開展油氣生產物聯(lián)網系統(tǒng)試點建設與應用,借助數(shù)字油田、智慧油田信息化、自動化建設成果,實施精準開發(fā)、推進降本增效,探索精細管理、安全生產的新途徑,在推動生產經營工作水平上,取得了階段性成果。
注水井實現(xiàn)注入量遠程調控
“在注水井管理上,過去我們是員工分散到井口手動調節(jié)注水量,費時費力,周期長、效率低,夜間更是無人調節(jié)?,F(xiàn)在我們通過現(xiàn)場安裝流量計以及壓力傳感器等設備,可以實時監(jiān)測注水井、注入站的注入壓力,瞬時流量等參數(shù)。當需要調控注入量時,監(jiān)控員在監(jiān)控中心電腦上直接設定瞬時,實現(xiàn)注水量遠程精準調整?!钡刭|技術員孫慶紅告訴記者。
據孫慶紅介紹,工區(qū)在注入站安裝高清攝像頭,隨時可以在手持終端上關注現(xiàn)場情況,當有人員闖入、管線泄漏等生產情況發(fā)生時,攝像頭會自動跟蹤并聲音報警,方便相關管理人員及時掌握突發(fā)狀況,保障了注入站的安全平穩(wěn)生產,實現(xiàn)了三座注入站無人值守。
該工區(qū)依托油氣生產物聯(lián)網系統(tǒng)實時數(shù)據,拓展其功能,開發(fā)構建工區(qū)生產監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)皮帶斷、停電、桿斷等5大類80項智能預警、監(jiān)控中心網上指揮、一線員工網上反饋的信息化管理模式。
據了解,油氣生產物聯(lián)網系統(tǒng)建設與應用為推進油田開發(fā)水平、轉變生產管理模式、提升效率效益和基礎管理工作水平、保障安全清潔生產、降低勞動強度等創(chuàng)造了條件,發(fā)揮了關鍵性作用。通過“四個實現(xiàn)”,讓“智能監(jiān)控、問題巡檢、快速處理”成為現(xiàn)實,確保了安全生產,提升了管理水平。
生產指揮實現(xiàn)智能高效
“過去對于皮帶斷的問題只能依靠一線員工每天兩次的周期巡檢來發(fā)現(xiàn)解決,周期長、效率低,無形中增加了電機設備的無效損耗,帶來了跑油冒水的安全環(huán)保隱患,更重要的是影響原油產量?,F(xiàn)在,一旦出現(xiàn)皮帶斷的問題,生產監(jiān)控指揮系統(tǒng)第一時間自動報警,直接省去了耗時最長的巡檢過程,恢復生產更加高效,產量損失大大減少,設備完好率明顯提高。”孫慶紅說。據介紹,快捷指揮和高效操作,使該工區(qū)生產管理日趨精準,更加高效。2018年,201工區(qū)減少原油產量損失240余噸。
通過井間站的數(shù)字化改造,實現(xiàn)數(shù)據自動采集,報表自動上傳,注水量遠程調控,站場無人值守,管理模式由人工周期巡檢轉變?yōu)檎鹃g視頻巡檢、井場按需巡檢。數(shù)字化建設與管理模式的配套實施,為采油201工區(qū)帶來了不小的變化。
記者得到的一組數(shù)據顯示,該工區(qū)生產時率方面由原來的97.3%上升到98.1%,人員優(yōu)化率由原來的109人減少到66人,上線率由原來的89.8%上升到95%;洗井周期由原來的38天延長至46天,洗井頻次由原來的1705次降低至1471次,注水誤差率由原來的9.7%下降至3.4%,可以說,無論是從生產管理方面還是油田開發(fā)方面,各項指標都有很大提升。
“油氣生產物聯(lián)網系統(tǒng)在201工區(qū)的建設與應用,結束了五十多年來野外現(xiàn)場手工錄取資料、手動調控水量和人工巡檢的歷史,為推進大慶油田數(shù)字化、智能化和智慧化建設邁出了堅定的一步?!鄙瞎賾c輝總結道。 (中國石油大慶油田 供稿)
(責任編輯:沈曄)